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天津石化启动治霾“减排优先模式”转变工作
来源:互联网 点击:593    发布日期:2014/1/16
 

        从2013年年底开始,中石化天津分公司从“利润优先模式”开始向“减排优先模式”转变。主动关停锅炉、更换燃烧介质、增加脱硝设施,投资总额接近2.5亿元。

        在中石油天津分公司的厂区南部,并排矗立着9座热电锅炉,他们担负着为这个国内最大的炼化一体化基地提供能源的重任。从2013年10月份起,公司主动关停了其中的一座锅炉,加上之前封停的两座,如今共有3台锅炉处于停运状态。在天津石化飞速发展的过程中,这样的情况非常少见。
        中石化天津分公司热电部经理杨志刚介绍,天津市从2013年9月开始了“美丽天津一号工程”,按照总体排放控制要求,公司主动将7号锅炉停运。这段期间,天津石化供热部门减少供电总量1.2亿千瓦时,减少燃料消耗总量10万吨。经过计算,氮氧化物减排量达4.63%。
         天津石化关停锅炉减少了发电量,而用电量并没有变化,最终的差额需要向电网购电。杨志刚算了一笔账,该企业自发电成本是每千瓦时0.3元,而购电成本是0.53元。按照变动成本和购电价格之比,天津石化仅购电成本就要增加2.5亿元,而这,仅仅是关停锅炉3个月的成本。
       在天津石化热电部联合二车间,记者看到员工们正在熟练操作着当下最先进的CFB锅炉,并通过控制给料机的转数调整锅炉燃料的掺烧比例。天津石化开始采用热值比煤高、氮氧化物贡献率相对低的石油焦替代煤做燃料。
  工作人员介绍,以前CFB锅炉主要是烧煤,现在改为高硫重质原油在炼制中产生的石油焦,煤焦比由原来的8:2调至1:9。氮氧化物总量得到大幅度降低。由于每吨煤炭的价格比石油焦便宜180元,改变掺烧方式给企业增加生产成本1500万元。
        此外,天津石化先后对4台老的煤粉炉全部实施燃烧器改造,实现低氮燃烧,全年提高10%至30%的脱硝效率。在总投资5.7亿元的“碧水蓝天”项目中,对7台热电锅炉烟气脱硝项目资金就占了2个多亿。
        中石化天津分公司安环部部长高海山表示,天津石化千万吨炼油和百万吨乙烯这两大工程上马之后,企业总排放量反倒减少了。“每标准立方米小于或等于100毫克”,这一堪称世界最严氮氧化物排放指标,天津石化力争在2014年完成。项目全部建成投用后,将大大改善天津石化的环境质量,其中氮氧化物减排 量可达6978吨,二氧化 减排量达390吨。
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